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气动薄膜调节阀的故障分析

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383014108 发表于 2021-11-30 22:40:19
  气动薄膜调节阀的故障分析
  2.1 阀不动作
  因调节器故障,使调节阀无电信号。
  因气源总管泄漏,使阀门定位器无气源或气源压力不足。
  定位器波纹管漏气,使定位器无气源输出。
  4) 调节阀膜片损坏。
  5) 由于定位器中放大器的恒节流孔堵塞、压缩空气含水并于放大器球阀处集积导致定位器有气源但无输出。
  6) 由于下列问题使调节阀虽有信号、有气源但阀仍不动作:
  ① 阀芯与衬套或阀座卡死;
  ② 阀芯脱落(销子断了);
  ③ 阀杆弯曲或折断;
  ④ 执行机构故障:
  ⑤ 反作用式执行机构密封圈漏气;
  ⑥ 阀内有异物阻滞。
  阀的动作不稳定
  因过滤减压阀故障,使气源压力经常变化。
  2) 定位器中放大器球阀受微粒或垃圾磨损,使球阀关不严,耗气量特别增大时会产生输出振荡。
  3) 定位器中放大器的喷嘴挡板不平行,挡板盖不住喷嘴。输出管线漏气。
  执行机构刚性太小,流体压力变化造成推力不足。
  阀杆磨损力大。
  管路振荡或周围有振源。
  阀的动作迟钝
  1) 阀杆往复行程时动作迟钝:
  ① 阀体内有泥浆或粘性大的介质, 使阀堵塞或结垢; ② 聚四氟乙烯填料变质硬化,或石墨石棉盘根的润滑油已干燥。
  2) 阀杆单方向动作时动作迟钝: ① 膜片泄漏和破损; ② 执行机构中 "O" 形密封圈泄
  漏。
  2.4 阀全闭时泄漏大
  1)阀芯被腐蚀、磨损。
  2)阀座外圈的螺纹被腐蚀。
  2.5 阀达不到全闭位置
  1)介质压差很大,执行机构刚性太小。
  2)阀体内有异物。
  3) 衬套烧焦。
  2.6 填料部分及阀体密封部分的渗漏
  1)填料盖没压紧、没压平。
  2)用石墨石棉盘根处润滑油干燥。
  3)采用聚四氟乙烯作填料时,聚四氟乙烯老化变质。4)密封垫被腐蚀。
  3 建立阀的预检修机制
  在日常的生产过程中, 对调节阀的维护仅局限于对阀的故障处理, 很少进行定期调校与定期检修, 在企业的计量管理规程中对此也没有严格要求, 事实上, 阀的故障源于若干不稳定因素的积累, 积累到一定程度就形成故障, 因此, 在阀的故障形成之前就把这些不稳定因素排除在萌芽状态, 不仅可以延长阀的使用寿命, 还可以避免因阀的故障给生产带来的严重 影响。这就需要建立阀的预检修机制或者说是定期检修机制。 以重碱碳化岗位三气流量调节阀为例,预检修机制建立之前,由于纯碱工艺介质存在易结晶、易结垢、结疤的特点,造成
  阀体可动部件阻力增大, 导致执行机构动作不灵活、 呆滞, 直至调节阀的阀芯与衬套或阀座
  卡死不能动作,问题发生后,一方面需要停塔对阀进行解体检修,影响生产是不可避免的,
  一方面需要准备备品、备件,因临时找不到备件采取应急措施的现象时有发生,致使故障不能彻底解决。建立预检修机制以后,可以有充足的时间准备好备品、备件,并可根据阀的使用状况对阀进行全面的维护保养,从而提高阀的使用性能及使用寿命。
  结语
  通过预检修机制的建立, 不仅可以增加调节阀的使用寿命, 减少调节阀故障, 降低仪表故障率,还可对稳定企业生产, 降低成本,提高效益起到积极的促进作用, 同时还可以优化工艺操作,保证生产装置的长周期稳定运行。
  上海艺妍自控阀门有限公司是一家专业从事控制阀门生厂的厂家,公司主要的产品有:电动调节阀气动调节阀,CV3000调节阀,自力式压力调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀等自控阀门系列产品,也可以根据客户要求进行来单订做服务热线:13057992553

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